工作总结
时间:2026-04-22 作者:每天帮2026年化工厂电工实习转正工作总结。
三个月前,我把防爆挠性管的弯头方向拧反了,被师傅骂了一顿。现在能坐在这儿写转正申请,不是因为我背熟了哪本规程,是这九十多天里,每趟活干完,自己心里都得有个数——哪儿对了,哪儿错了,错的那下是怎么发生的。
先说说变化。去年在另一家厂实习那会儿,遇到跳闸就翻图纸、查记录,按部就班地走。来了这儿头一周就碰上2号裂解炉引风机变频器报过流。我照老规矩,拿万用表量输出端,三相平衡,电机绝缘也够,折腾俩小时没头绪。师傅过来没说话,拿测温枪打了打变频器散热片进风口和出风口——温差只有三度。他扭头问我:“风机转没转?”我一愣,趴下去一看,散热风扇扇叶断了两片,壳子里堵着一团棉絮。换个风扇,再没出过这毛病。
这事儿让我记死了一条:化工厂的故障,表象在电,根子往往在机械、在环境、在那些你觉得“不归电工管”的破事儿上。
照明改造那趟活,我接手时没急着换灯泡。四个装置区两百多套灯具,我列了张表,把型号、安装高度、照度实测值全填上。对比发现合成车间主通道用的老金卤灯光衰严重,平均照度只有32勒克斯,离国标75勒克斯差一大截。我提的方案是分段换LED工矿灯,但没敢直接全上——先拿非防爆的机修间做测试,连续跑了两周,记电压波动对驱动电源的影响。数据出来,车间主任拍板:“按你说的办。”换完后实测照度82勒克斯,每月电费从那一路的账上扒拉下来算过,省了将近四成。
再说电机控制回路。老装置区的JR16热继一到夏天就犯病。有回精馏塔回流泵半夜两点跳了,我赶到现场复位启动,五分钟又跳。测电流正常,配电箱内温度48度。问题在哪?热继动作特性受环境温度影响太大。我翻了选型手册,换成电子式热继带温度补偿,整定电流按实际负载的1.05倍重新标。改完头一周又误动了一次——这回不是热继的事,是接地系统有杂散电流。加了个隔离变压器才彻底消停。这事儿要搁以前,我肯定骂电子式垃圾,现在知道了,查故障得一条路走到黑,别急着下结论。
那是一个雨后的早晨,调度室打来电话说空压站冷却风扇不转了。到现场一摸电机外壳,烫得手不能碰,热继保护了。复位能转,半小时又跳。钳表卡电流,运转时正常,停机瞬间有反向尖峰。拆开接线盒,六根引出线里两根绝缘层已经碳化,相间绝缘几乎为零。备件库没同型号电机。怎么办?拆了旧电机,打开端盖,定子绕组有三匝线烧断了。线径0.93毫米,匝数42,Y接。我手工重新下线、浸1032绝缘漆、烘箱里80度烘了12个小时。装上去那天,我在旁边守了四个钟头,每隔半小时测一次绕组温度和振动值。后来那台电机又跑了仨礼拜,没事。
但我也干砸过。
有一回换一台15千瓦的电机,接线前忘了测相序。送上电一启动,泵反转,直接把工艺管道里的压力憋超了,安全阀起跳,整个工段紧急停车。车间主任脸黑得跟锅底似的,罚了我两百块,让我写检讨。从那以后,我养成了一个习惯:每次换完电机,先盘车看转向,再用相序表核对,两样都对上了才能送电。这个流程后来我写成了卡片,贴在了工具柜门上。
安全上的事更不敢马虎。有次接防爆接线盒,密封胶泥没填实,被巡检的安全员老赵发现了,当场让我返工。他没骂我,说了一句:“你这盒子里哪怕进去一滴水,短路拉弧的能量,在氢气环境里就是一颗炸弹。”我回去把那个盒拆了重做,每一层胶泥都用专用工具压实,完了拍照片存档。现在班组里谁接防爆盒,我都让他们先拍密封前的状态,存到共享文件夹里,谁干的谁负责。
师傅后来让我带着两个实习生一起干活。我不给他们讲大课,就一条:每个人每周必须独立处理一个真实故障,处理完了给我讲清楚三件事——哪儿坏了、为什么坏、以后怎么防。上周小刘处理一个电机缺相,查出来是接触器主触头有一相烧毛了。他换了触头,我问他:“为什么会烧毛?”他答不上来。我让他把旧触头拆开看,银合金层磨没了,露出铜基。原因很简单:频繁启动,触头闭合时弹跳时间太长。解决办法不是换触头,是调整吸合电压或者换成真空接触器。这种细节,不拆开看永远不知道。
记得大修那周,全厂四十八小时内要完成十二台高压电机的预防性试验。以前这活外委干,这次我们自己上。头天晚上我过方案,发现按老流程至少要六十个小时。我跟班里的弟兄说,把绝缘电阻测试和直流耐压试验并行,改一下接线,两组人同时干不同的项目。最后实际用了四十一小时。但中间也出了岔子——一台电机的吸收比一直偏低,按规程该判不合格。我没急着签字,让人打开接线盒,发现里面有潮气。热风枪吹了四十分钟,再测,合格。这个细节如果忽略了,电机得返厂,至少耽误三天。
要说这三个月最大的教训,就是不能光懂电。有回工艺的人说一台搅拌器电机异响,我上去一听,声音确实不对,但电流、电压都正常。我没再往深处查,就说“电机没事,是你们工艺的料有问题”。结果第二天电机彻底烧了,拆开一看,轴承保持架碎裂,滚珠都磨成椭圆了。当时要是多花十分钟拆了端盖看一眼轴承,就不会出这事。
转正之后,我给自己列了三件事:第一,把全厂电机的保护定值全部复算一遍,不能再吃热继误动的亏;第二,带着两个实习生每人至少独立完成两次模拟故障排查,练的是思路不是手速;第三,把这三个月处理过的故障写成案例卡,配上照片和数据,放到班组的共享盘里,谁遇上类似的事能翻出来对照。
-
推荐阅读:
2026年化工厂电工实习转正工作总结
化工厂月工作总结
2026年净化工转正工作总结
化工厂机修转正工作总结(精华19篇)
化工厂实习期转正总结(汇集十七篇)
化工厂实习总结(必备13篇)
-
我们精彩推荐工作总结专题,静候访问专题:工作总结
本文来源://www.mtb31.com/m/188682.html
