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工作总结

工作总结

时间:2026-04-04 作者:每天帮

根据基建年度工作总结〔2026力荐〕。

又到年底写总结,今年我翻了翻施工日志和手机里的现场照片,把干过的活、踩过的坑、带徒弟学到的教训一条条捋出来。我们片区今年同时管着三个在建项目和一条投运了八年的老旧电缆隧道,整体进度没拖后腿,质量验收一次通过率从去年的78%提到了90%——这个数字是因为去年有个站接地网抽检不合格,返工了半个月,今年我专门盯着隐蔽工程,所以提升明显。但中间有几件事让我现在想起来后背还发凉,说几个典型的。

第一件,变电站接地网隐蔽工程差点出大事。 今年4月,城西110kV站扩建,土建分包队趁周末我没在现场,偷偷把主变基础的垫层浇筑了。按照图纸和规范,接地网的扁钢应该在垫层浇筑前敷设好,他们倒好,把扁钢直接压在垫层底下,还美其名曰“省一道工序”。周一我巡视,用錾子随便凿开一个点,拿手电一照,搭接长度目测最多4厘米,规范要求双面焊、搭接10厘米,而且焊渣都没敲,焊缝像狗啃的。我当时火就上来了,直接打电话让工长停工,通知监理和业主代表过来。分包老板赶过来,嘴里嘟囔“差不多就行了,隐蔽工程谁看得见”,我直接把规范条文和合同里“隐蔽工程验收不合格必须返工且费用自理”的条款拍在桌上,业主代表看了也摇头,当场下了整改令。

返工的过程比想象中还折腾。不是简单砸掉重浇,而是用角磨机切开垫层,把压住的扁钢一段段掏出来,清理干净,重新按双面焊、搭接10厘米的标准施工。每一处焊缝我都用焊缝尺实测,留照片和视频,焊渣敲不干净的不许下一道工序。分包老板气得摔了安全帽,说耽误三天工期亏了八千块,我回他一句“要是接地电阻不合格,后期开挖整改,八万都打不住”。后来的接地电阻测试值0.38Ω,设计要求0.5Ω,业主在例会上专门点名说“这件事干得硬气”。我也吸取教训,当天晚上让技术员编了《隐蔽工程举牌验收细则》,规定以后接地网敷设、钢筋绑扎、防水层这些关键工序,必须由施工方、监理、项目技术经理三方现场举牌拍照,上传到项目群,才能进入下一步。这个细则后来被分公司推广到所有在建项目。

第二件,通信光缆被挖断,大晚上去抢修。 9月的一个周六,晚上快十点,我正在家陪闺女拼乐高,电话响了——某市政配套项目,第三方雨污水施工队用破碎锤直接开挖,把一条48芯主干光缆拦腰砸断。赶到现场一看,心凉了半截:断点周围全是泥浆,破碎锤还在旁边停着,对方工长还狡辩“我们探过了,没发现光缆”。实际上我们之前发过三次书面交底,还专门开了管线协调会,对方项目经理签了字,但根本没往下传达到班组。

抢修那三个多小时,我带着两个年轻技术员分头行动。第一件事不是熔接,而是用OTDR测断点,精确到±0.5米,确认损坏段大概三米长,需要两头挖开找到余缆。第二件事是要求对方立即停止所有机械作业,人工清理作业面,同时我去找对方项目经理——他躲在车里打电话,我直接拉开车门说:“今晚抢修费用全部由你们承担,另外业务中断的损失,明天走索赔流程。”他没再吭声。那晚天气预报有雨,我让一个技术员搭帐篷拉照明,另一个去拿熔接机和接头盒。等余缆挖出来发现,备用长度只有两米多一点,刚好够做两个接头盒。两台熔接机同时开干,48芯一根根对齐、熔接、热缩,我蹲在旁边打着手电检查每根光纤的衰减值。凌晨1点40分,业务恢复。回来的路上,一个技术员跟我说“师傅,我手还在抖”,我说正常,多干几次就不抖了。事后我组织编了《管线保护应急预案》和“先探后挖”强制流程卡,要求所有交叉施工前,必须由我方技术员用探地雷达扫描并在现场画线,不签字绝对不许动土。这个流程卡后来被市政项目部拿去当模板,我觉得这事干得值。

第三件,一次直流接地故障,让团队里的小伙子长了本事。 11月,一个投运五年的开闭所报直流系统正极接地。这种故障最烦人,因为直流系统分布广、支路多,接地可能是潮湿、可能是绝缘老化、也可能是某个端子盒进水。以前遇到这种事,我都是自己拿万用表一路路排除,但这次我让入职刚一年的技术员小李去干,我只在旁边看着。他一开始有点慌,拿着表笔到处戳,测了半小时没头绪。我提醒他:“别瞎戳,先画图,把所有支路列出来,用二分法,从母线先断开一半。”他照做了,断开第二路馈线时,接地报警消失,说明故障在那一支路。然后继续往下分,最后锁定在户外一个路灯控制箱里——箱内凝露严重,一个接线端子腐蚀后碰壳了。处理完,我让他把整个过程写成故障报告,不光写步骤,还要写每一步的判断依据和为什么那么走。他写了三稿,第一稿像流水账,第二稿逻辑乱,第三稿终于像回事,还自己加了“反思”——如果一开始就用二分法,能省至少20分钟。我把他这份报告打印出来,放在团队的学习文件夹里,年底评优我给他加了分。

说到团队培养,今年我重点抓了三样。一是“故障复盘会”,不追责,但当事人必须做PPT讲清楚现象、排查路径、根因和防再发措施。有个技术员第一次讲的时候磕磕巴巴,逻辑前后矛盾,我让他重讲了两次,第三次他讲完,连监理都在底下点头。二是“工艺口袋卡”,把接地焊接、电缆头制作、防火封堵这些关键工艺的要点和验收标准,压缩到一张A4纸正反面,每人随身带。现场抽查,答不上来的当天练五遍。开始有人嫌烦,后来省公司“四不两直”检查抽考我们团队,全部满分,那几个人私下跟我说“师傅,这卡还真管用”。三是设备维护的“实操轮训”,每月利用半天,在闲置配电室模拟故障——比如保护装置死机、合闸线圈烧毁、直流接地。要求45分钟内独立排除,排不出的下个月继续练同类型故障。一年下来,全团队平均故障定位时间从去年的25分钟压到了11分钟,这是我自己拿秒表掐了至少20次得出的数,不是瞎编的。

当然也有搞砸的地方。今年7月,某项目高压电缆耐压试验击穿了,查来查去,发现是进场时我没复测绝缘电阻。厂家报告写的是合格,但实际有一段电缆在倒运时被铲车压过,外皮完好内部绝缘已经受损。如果我按规范做一遍绝缘电阻测试,就能提前发现,不至于等到耐压时炸了,白白耽误三天工期。这个教训我刻在脑子里了:任何材料进场,不管有没有合格证,自己必须抽检,省这一步就是给自己埋雷。另一个窝心的事是,图纸会审时,给排水专业在电缆沟上方布置了水管,我当时觉得“问题不大”,没坚持让他们改走。结果施工时水管试压漏水,泡了半条电缆沟,虽然最后清理干净没留隐患,但我那几天晚上睡觉都在想“万一水进到中间接头里怎么办”。以后图纸上任何可能影响电气安全的问题,我一定坚持改,不妥协。

明年的方向,我给自己和团队定了三条硬杠杠。第一,把隐蔽工程的影像化做彻底。今年只是拍照存档,明年要求每个隐蔽验收点必须录一段30秒以上的视频,包含工序确认、实测数据和三方签字,存入项目电子档案,这样以后查起来谁也别想抵赖。第二,我们片区有三条运行超过十二年的老旧电缆隧道,红外测温发现个别中间接头温升偏高但还没超标。明年一季度,我要带着团队用振荡波局放检测技术把所有接头筛查一遍,建立老化趋势曲线,提前定出更换计划。这件事我已经盯了半年,不能再拖了。第三,团队里每个人必须在明年独立完成一次“从发现故障到根因分析再到整改闭环”的完整流程,并写成案例入库。完不成的,年底绩效不评优——这不是吓唬人,因为光听不练永远长不了本事。

最后说句实在话。干了十五年基建,我越来越觉得,技术可以学,规范可以背,唯独“较真”这两个字,别人给不了你。所有省掉的步骤,所有说的“差不多得了”,最后都会在最不该出问题的时候找上门来。今年那根被铲车压过的电缆,那个偷偷浇筑的垫层,那根被挖断的光缆——每一次回头看,都是有人心存侥幸。明年,我还是会继续盯着那些不起眼的焊点、螺栓和接地扁钢,拿着尺子和手电筒,一寸一寸地过。因为安全这件事,从来不是喊出来的,是较真较出来的。

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